我在做一个养猪场的废水处理, 设计规模定为 310m3/d ,其中每天产生沼液 10m3 ,
论文导读::厌氧出水经好氧工艺及混凝沉淀池处理后排放。最大限度的回收沼气。关键词:]酒糟废水,升流式厌氧固体反应器,好氧工艺,沼气 山东某酒精厂以薯干为原料生产酒精,日排酒糟废液2600 m3。以薯干为原料的酒精生产排放的酒糟废水是一种粘度大、有机物浓度高、温度高、悬浮物含量高的酸性有机废水,固液分离效果差,有机物成分主要为淀粉、 粗蛋白、 纤维素和菌丝体等物质, 可生化性好,蛋白含量低、生物质能回收潜力大。因此,该厂酒精糟液处理工程采用“全糟厌氧 +UASB+ 曝气池” 工艺,最大限度的回收沼气,并对沼气进行净化提纯使其达到车用天然气的标准。 生产运行证明,该工艺运行稳定可靠、 经济可行,实现了污染物的达标排放和能源回收的目的,符合循环经济发展要求,也为生物质能的高值利用提供了一条途径。 1. 废水水质及水量 该厂酒精生产排放的酒糟废液日平均废水量为2600m3,废水含固量高,总固体中有机物含量在 90%以上,主要是碳水化合物,其次是含氮有机物。酒糟废水的温度在 80~90 ℃之间,pH 值为 3~5,COD约为50000mg/
UASB工艺中如何确定沼气管路的大小,沼气流速? 12个厌氧塔,去除50吨cod/天 那位大侠熟悉厌氧产沼气这块,帮帮兄弟。 这么多年过去了,我又翻到了这个问题,说说我的看法,50吨COD,12个塔,按照每公斤COD产0.35m3甲烷,折合沼气量(甲烷含量60%)0.58-0.6m3;计算单塔产气量104m3/h;沼气产气流速取1.5m/s;单塔管径DN156。实际操作中选择管径DN125--DN200都可以,总管选择DN400--dn600都行;工程建设中采用的是DN125的沼气流量计,DN400的总管。2019.7
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
小弟最近在搞有关饮料厂污水处理的毕业设计 但相关的UASB资料几乎没有 苦 想请教各位哥哥姐姐帮帮小弟 介绍一下UASB的设计和计算 谢谢了
国家标准沼气池中,主要用于家用,只有6,8,10m3三种规格,而且它们的设计停留时间斗在30天以上,这样每个沼气池可以处理的水量极少,在实际运用中,能不能缩短停留时间?停留时间多少比较合适?另外缩短停留时间后沼气产量是否会升高?
三月十一日起,开始调试日处理2000吨的木薯淀粉废水,厂方的要求在四月中旬产生沼气。接种污泥是酒精厂排放的污水,基本没有颗粒污泥,UASB罐子没有加热系统。没有保温系统、也没有温控、PH值控制系统,条件比较不好。厂地址还好在广西,在一个木薯生产基地,此种情况下开始进水调试,UASB有两个罐子,原废水COD16000mg/l,先开始单罐子调试,中间出现差错,改另一个罐子调试。到现在为止,调试的罐子已经开始产生沼气,罐内PH值现在保持在7.15左右(出水口),目前情况还可以,主要受温度影响很大。 以后逐步发布调试的详细情况,请大虾们多加讨论,给于更好的方法,工程在急于交工中。
大家关于UASB出水回流的帖子基本上都看过了。总结起来,回流有以下好处(本人根据实际调试经验也这么认为)1、能降低进水负荷,使进水均匀2、保持稳定的进水温度3、调节进水pH值4、在调试时能保证有足够的上升流速,使反应器内污泥膨胀,絮状污泥洗出,使沉降性能良好的颗粒污泥形成(一说采用脉冲进水可以代替回流的上述作用)5、与产生的沼气共同形成良好的搅拌作用,使污水与污泥接触充分6、当发生酸化时,可以利用回流水的碱度和微生物调节反应器内部的pH值,使系统快速恢复。坏处1、回流量大使污泥初期不易抱团,容易冲散刚形成的颗粒污泥2、增加运行成本。疑问:我现在遇到的啤酒厂,由于生产是间歇式的,使得每周总有2~3天没有污水处理。而且在停止进水的这几天,厂内排出很多用于消毒的杀菌剂(这个是没法避免的,最头痛的就这个了)。再次进水时总是以很小流量进水(上升流速仅0.1m/s),但出水仍然不达标,采用较大流量进水则很容易导致酸化,而实际上反应器内的颗粒污泥已经很多了。如果采用回流加大进水流量,则很快就达标。分析认为停止进水后,污泥沉降下来后压缩,再次进水上升流速不够,污泥没有膨胀,污水与污泥接触不充
大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
请问各位大侠,在UASB装置的设计过程中,最应该注意的是什么,在三项分离器的设计中,忽视了哪个方面会导致分离效果不佳,主要应该注意些什么?本人只是在一些设计书籍中看过相关的一些设计计算,但从来没实际设计过,不知道首先要确定哪些构件的尺寸,请问哪位大侠有这方面的经验或知道那本书籍比较权威,指点一下本人,不胜感激!!在此先谢谢啦!!:)
跪求!老板要我找UASB反应器进水流量与进水COD的关系,是不是有正比关系!晚辈才疏学浅,不清楚.请各位大侠指点一二,小生万分感谢.
我们的UASB现在刚刚启动,进水COD34000,现在COD是10000,怎么一直就降不下来啊???????