图纸简介: Carrousel全套图纸,主要为Carrousel2000,图纸包括设计说明,工艺平面图,工艺剖面图,定位图。图纸可供参考! 投稿网友: heang007007 上传时间: 2013-12-09
摘 要:对原建维尼纶废水处理工艺由于生产工艺改进造成的水质、水量变化而显现的问题进行了分析,总结了 Carrousel氧化沟在维尼纶废水处理中的实际应用效果,并说明了实际运行中应该注意的问题。 关键词: Carrousel氧化沟; 维尼纶废水; 应用
作者:刘长荣, 常建一设置厌氧、缺氧段的Carrousel氧化沟(文中简称:A2/C氧 化沟)具有生物脱氮除磷功能,是目前城市生活污水处理的主流工艺之一。结合工程实例,从工作原理、工艺设计等方面对A2/C氧化沟进行了详细介绍,可供从事污水处理工程设计的技术人员参考。 在污水脱氮除磷的工艺设计中必须具备厌氧、缺氧、好氧3个基本条件,但是在实施过程中由于所需的处理构筑物多、污泥回流量大,从而造成投资大、能耗多、运行管理复杂。A2 /C氧化沟将厌氧、缺氧、好氧过程集中在一个池内完成,各部分用隔墙分开自成体系,但彼此又有联系。该工艺充分利用污水在氧化沟内循环流动的特性,把好氧区和缺氧区有机结合起来,实现无动力回流,节省了去除硝酸盐氮所需混合液回流的能量消耗。 1 工艺流程及设计 1.1 工艺流程流经沉砂池的生活污水与二沉池回流污泥在A2/C氧化沟内设置的圆形混合井进行充分混合后进入厌氧区Ⅰ。该区分为3格,每格都设有水下搅拌器 以防止污泥沉淀。经厌氧反应后的混合液进入缺氧区Ⅱ,并与由氧化沟Ⅲ 经回流 通道Ⅳ进入缺氧区的回流液充
本帖最后由 qingting321 于 2013-1-31 14:58 编辑 摘要:本文阐述了 Carrousel氧化沟系统的主要优点、 工艺演变形式和原理 ,认为现代生物除磷脱氮理论的发展是 Carrousel氧化沟技术发展的推动力 ,同时讨论了 Carrousel氧化沟技术的未来研究方向。 关键字:Carrousel ,氧化沟 ,除磷脱氮 ,研究方向 大家在下载的时候别忘记了顶啊~~~
至今世界上已有850多座Carrousel和Carrousel 2000系统正在运行,实践证明该工艺具有投资省、处理效率高、可靠性好、管理方便和运行维护费用低等优点。
Carrousel氧化沟内特性参数的分布情况
1 Carrousel?2000(卡鲁塞尔2000)系统
摘 要:对原建维尼纶废水处理工艺由于生产工艺改进造成的水质、水量变化而显现的问题进行了分析,总结了Carrousel氧化沟在维尼纶废水处理中的实际应用效果,并说明了实际运行中应该注意的问题。
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=2924&way=1这篇文章不知道大家有没有看过,对于里面停留时间的计算不是很明白!2.2 缺氧区Ⅱ容积的确定 ① 除磷所需容积V3:若缺氧区水力停留时间取40 min,则V3=417m3。 ② 脱硝所需容积V4:若需还原的NO3-N=30.6 kg/d,脱硝所需的MLVSS=2250kg,则V4=804m3,缺氧区Ⅱ容积=V3+V4=1221 m3,水力停留时间t2=1.95 h。
我厂的制糖废水偏酸,COD不高在1000mg/l左右,SS还算低,老厂子,用的是Carrousel氧化沟,关键是操控方便,就两台表曝机没有其他大设备,就是污泥量偏大,出水非常好,COD在50mg/l以下基本回用,请教大家制糖废水还有什么工艺???有跟我们一样采用氧化沟的吗?还有好工艺?:lol
DHV资料认为一部分污泥与进水混合进如选择池,一部分直接进厌氧池本人认为一部分与污泥混合进如选择池,一部分原水直接进厌氧池请较大家
本人头一次做课程设计,要求设计一座城市污水厂,最大流量195000m3/d采用了Carrousel氧化沟,算出了池体总体积,但是却不知该如何分配池数,和长宽比。算得: 氧化沟总容积为 V=198281 m3我的考虑:按有效深度4m算,如果采用池数太多,则浪费了建材,且管路布置也复杂了;如果池数少了,单池容积大了,廊道的宽度和长度怎么权衡?? 如果廊道太宽,是不是易发生短流和或是涡流,增加流动阻力?而要是太长,会导致污泥淤积,和转刷数目的增加? 不知在这些方面,设计有没有讲究。请高手提点参考意见。谢谢了。 本人采用Carrousel氧化沟的图例
如题。污泥浓度为2400左右,末端溶解氧为0.2~0.4,10倍显微镜镜检可以找到接近20条轮虫,请问这是怎么回事阿?自我感觉应该是充氧太多了,可是测溶解氧并不多啊,很奇怪。
小弟刚接触氧化沟,对工艺不太了解。近期在运行中出现了各种问题,希望大家多多帮忙。首先我厂是aao微曝气氧化沟工艺(具体是属于什么类型的氧化沟?),设计处理量为4万立方每天,分两个池子,现在总曝气量在1200立方每小时,,实在处理量为26000左右。在好氧池出水处投加聚合氯化铝作化学除磷,经两个二沉池出水。由于近段时间下雨,进水浓度COD经常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、总磷1-3。出水ss与总磷比之前升高比较多。由于运输的问题,现在每隔一天脱一车泥重量为15吨左右(含水率80%)。由于厂区排水标准为一级b,ss与总磷比较危险。厂区正常进水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、为什么两个池siv一直在上升,之前在70左右,现在到140?2、为什么二沉池出水有比较多的碎泥样的小颗粒?3、是否负荷太低造成污泥解体,造成ss、与总磷偏高?3、风量控制在多大比较合适?氧化沟曝气不均,有部分曝气管损坏,好氧在线do值一直在0.2左右。两池最多供氧量各为800立方每小时。4、厂区投加聚合氯化铝除磷的
求助各位专家,我想采集24小时运行的氧化沟底部的淤积泥砂进行测定,有没有什么采集方法呢?试过湖泊底泥采样器,沉下去只能采到活性污泥。不知道专家们还有没有什么可行的方案呢?谢谢了
本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
氧化沟后二沉池排泥设备:是采用刮泥机,还是刮吸泥机?用刮吸泥机是否会使氧化沟回流污泥含水率高,污泥浓度小?氧化沟后二沉池排泥设备有必采用刮泥机么?
处理的是印染污水,使用的改良型卡鲁塞耳氧化沟,池体单边长度120m,来回有240m,每一个来回使用一个推流曝气器,想问问可行性?这种污水特点是含纤维,氧化沟进水ss大概在200mg/l,在这种情况下会不会在推流曝气器的远段造成死角而使污泥堆积而影响处理效果呢?这种工艺以前在城市污水中用过,可处理这种污水还是没有经验,请大家提供一些宝贵意见,谢谢!
那位大虾知道奥贝尔氧化沟的具体计算方法?能详细的告诉我吗?本人现在正在设计一个项目。急迫的需要各位高人的帮忙!!qq 66746393
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